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觀點共享 | 以系統(tǒng)性技術(shù)集成創(chuàng)新開發(fā)世界級低品位紅土鎳鈷礦

(攝影:牛亞偉)

作為中國在南太平洋地區(qū)最大的投資項目和巴布亞新幾內(nèi)亞最大的集采選冶一體的世界級礦業(yè)項目,中冶瑞木鎳鈷礦項目自2012年投產(chǎn)以來,不斷實現(xiàn)采礦工藝的變革與創(chuàng)新,成功解決了項目初期投產(chǎn)不達產(chǎn)、高成本與資源品位下降等多重挑戰(zhàn)。通過“水力采礦”“水采-機采聯(lián)合作業(yè)”及“移動式采礦”等一系列漸進式創(chuàng)新,中冶瑞木鎳鈷礦項目在巴布亞新幾內(nèi)亞復(fù)雜的熱帶雨林環(huán)境中,成功開發(fā)了世界級低品位紅土鎳鈷礦,實現(xiàn)了達產(chǎn)超產(chǎn)與可持續(xù)發(fā)展,為全球礦業(yè)資源開發(fā)提供了可復(fù)制的中國技術(shù)方案。

水采工藝破解投產(chǎn)不達產(chǎn)難題

中冶瑞木鎳鈷礦項目投產(chǎn)初期,面臨嚴峻的生產(chǎn)困境。作為世界首個成功應(yīng)用高壓酸浸工藝處理低品位紅土礦的項目,其絕大多數(shù)設(shè)備為自主設(shè)計的非標設(shè)備,沒有成熟經(jīng)驗可供借鑒。實際運行中,因圓筒洗礦機振動格篩面積過大、進料口之間距離太近等設(shè)計缺陷導(dǎo)致設(shè)備損壞嚴重、維修量激增,投產(chǎn)后無法達產(chǎn)。而熱帶雨林高強度降雨更使紅土礦在開采過程中滲入過多水分,頻繁造成洗礦系統(tǒng)淤塞,每年雨季每月約有10天處于停產(chǎn)狀態(tài),產(chǎn)能長期僅能達到設(shè)計值90%左右。為徹底解決項目達產(chǎn)難題,項目團隊轉(zhuǎn)向作為輔助工藝的水采技術(shù)。水采在20世紀五六十年代廣泛應(yīng)用于煤礦、鉀鹽、鈉鹽等非金屬礦的開采,但由于環(huán)保問題已經(jīng)基本停用。盡管初期赴外考察專家實驗效果不理想,但團隊堅持不懈地改進創(chuàng)新,于2016年決定將水采從輔助工藝提升為主工藝進行采礦造漿,同年水采即貢獻了30%的產(chǎn)能。水采工藝具有造漿速度快、前期投資少、人工與維修成本低、建設(shè)周期短等顯著優(yōu)點。水采工藝實施后,2017年中冶瑞木鎳鈷礦項目全面實現(xiàn)達產(chǎn),并連續(xù)多年超產(chǎn),最高月份產(chǎn)量達設(shè)計產(chǎn)能的108%。

縱觀世界各地的紅土礦項目,投產(chǎn)不達產(chǎn)始終是難以解決的問題。20世紀60年代,古巴建成的紅土礦項目在卡斯特羅革命后持續(xù)停產(chǎn)。此后,一家加拿大公司對其進行投資改造,直到2000年才達到歷史產(chǎn)能,但仍未達到設(shè)計產(chǎn)能。90年代末,澳大利亞建成了三個紅土礦項目,由于技術(shù)原因都未達到設(shè)計產(chǎn)能,最高僅達到設(shè)計產(chǎn)能的75%。與中冶瑞木鎳鈷礦項目同期投產(chǎn)、由國外知名工程公司設(shè)計的新喀里多尼亞Goro項目以及馬達加斯加Ambatovy項目至今產(chǎn)量僅能達到設(shè)計產(chǎn)能的70%-80%。中冶瑞木鎳鈷礦純水采開采紅土礦為世界首例,突破了紅土礦產(chǎn)能上限,不僅為采礦工藝,也為造漿工藝帶來革命性的變化。

水采-機采聯(lián)合作業(yè)模式保障可持續(xù)發(fā)展

隨著開采持續(xù),高品位礦石資源減少,礦石品位下降、礦體變薄、含礫石率增加,導(dǎo)致處理難度和成本攀升。瑞木紅土鎳礦屬于低品位資源,投產(chǎn)前五年首采區(qū)域為品質(zhì)較高的KBK礦區(qū),礦石平均品位為鎳1.09%。自第六年開始,礦石品位逐年降低,后15年礦石鎳平均品位僅為0.91%,維持原設(shè)計產(chǎn)量所需單位成本將逐步升高。同時,開采面積擴大使運輸距離增加,遠超采礦業(yè)“3公里最經(jīng)濟”臨界點,引發(fā)了設(shè)備、油耗、維修及人工成本的“多米諾骨牌”式增長。礦山的采礦造漿能力急劇下降,原有工藝在2023年已經(jīng)難以滿足冶煉廠產(chǎn)能需求,項目生存面臨挑戰(zhàn)。

為應(yīng)對資源劣化與成本危機,項目在2023年推出“水采+機采聯(lián)合作業(yè)”模式。其核心是在采礦點附近建立水采點,用鉸卡將礦石短距離運輸至水采點,再用高壓水炮沖洗造漿。這一模式大幅縮短運輸距離,將采礦成本從可變成本轉(zhuǎn)化為可控的固定成本。一個聯(lián)合作業(yè)點的投資僅為計劃新建洗礦系統(tǒng)的5%左右。2023年5月,礦山正式開始聯(lián)合作業(yè)的工業(yè)化應(yīng)用試驗,同年10月聯(lián)合作業(yè)成為主工藝,到目前為止,聯(lián)合作業(yè)產(chǎn)量占到礦山總產(chǎn)量的80%,完全滿足了冶煉廠需求。聯(lián)合作業(yè)實施后,鉸卡使用量減少約30%,維修人員減少40%,礦石損失率也從機采的4%-5%降低到3%左右。這不僅解決了項目的生存問題,更因其理論上可使采礦范圍、造漿能力和產(chǎn)能隨管道運輸能力無限延伸,為項目的長期可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),被視為對世界采礦工藝的顛覆性創(chuàng)新。

系統(tǒng)性技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動全面增效與綠色發(fā)展

除了采礦工藝的核心突破,項目在節(jié)能降耗、環(huán)境保護及全流程技術(shù)方面也進行了系統(tǒng)性創(chuàng)新。

——變頻式攪拌槳降低能耗

在礦漿攪拌系統(tǒng)能耗優(yōu)化上,項目將原有礦漿儲存罐攪拌槳驅(qū)動系統(tǒng)從原有硬啟動、固定頻率運行模式升級為變頻運行模式,采用空間電壓矢量控制、轉(zhuǎn)矩自動提升等技術(shù)的變頻器,實現(xiàn)對電機轉(zhuǎn)速的平滑與精確調(diào)節(jié)。改造后,攪拌槳轉(zhuǎn)速可根據(jù)罐內(nèi)實際礦漿量自動調(diào)節(jié),直接降低了攪拌作業(yè)的電耗。同時,變頻軟啟動和軟停止功能減少了設(shè)備啟停時的電流沖擊與機械應(yīng)力,顯著延長了軸承、聯(lián)軸器等關(guān)鍵部件使用壽命,降低了設(shè)備消耗與維修保養(yǎng)費用。

——調(diào)優(yōu)工藝參數(shù)科技降本

在濃密機工藝優(yōu)化與絮凝劑高效利用上,項目通過調(diào)整礦漿預(yù)稀釋濃度,實現(xiàn)了流程精細化控制。為提升鎳鈷金屬產(chǎn)量,需要將礦漿濃度從設(shè)計值18.3%提高至22%左右,濃度提升將導(dǎo)致絮凝劑用量大幅增加,從每噸礦漿60克增至約80克,進而推高生產(chǎn)成本。通過持續(xù)攻關(guān)與實驗,礦山技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)了更優(yōu)的工藝參數(shù):在濃密機中加裝稀釋泵,將礦漿預(yù)稀釋濃度從8%優(yōu)化至4.5%。工藝優(yōu)化后,不僅達到22%的目標礦漿濃度,同時絮凝劑消耗成功降至每噸礦漿72克。

——更短距離礦漿管道節(jié)能降耗

在礦漿輸送系統(tǒng)改造上,項目通過縮短并優(yōu)化礦漿輸送管道大幅節(jié)約能耗。通過優(yōu)化調(diào)整設(shè)計方案,對管道布局重新設(shè)計,將管道總長度由2.3公里縮短至1.7公里、彎頭由22個減少至4個,從根本上簡化了管路結(jié)構(gòu),降低了輸送阻力和磨損風(fēng)險點。

——回水系統(tǒng)貫徹綠色發(fā)展理念

在環(huán)境保護與資源循環(huán)方面,項目踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,通過建設(shè)高效的回水系統(tǒng),借鑒都江堰水利工程原理,實現(xiàn)了洗礦廢水的分級自流與全部回收利用,最終于2022年10月實現(xiàn)了廢水零排放,恢復(fù)了下游河流生態(tài)。水源地取水系統(tǒng)同樣應(yīng)用了都江堰的分流原理,在保障供水的同時,使年取水量從140萬立方米降至90多萬立方米,大幅降低了水電消耗與運行成本。

——全流程技術(shù)創(chuàng)新填補空白

在全流程技術(shù)層面,項目形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的低品位紅土鎳鈷礦資源高效開發(fā)綜合利用技術(shù)。在選礦環(huán)節(jié),創(chuàng)新采用“圓筒洗礦機+槽式擦洗機”工藝去除雜質(zhì)并回收礦石,并運用“水力旋流器分級+螺旋溜槽粗選+搖床精選+磁選”工藝高效選鉻,產(chǎn)出副產(chǎn)品鉻鐵礦精礦。在冶煉環(huán)節(jié),項目是全球首個成功應(yīng)用高壓酸浸工藝從低品位紅土礦提取鎳鈷金屬的項目,采用三級預(yù)熱+高壓釜+三級閃蒸技術(shù),蒸汽循環(huán)利用率高(>75%),鎳鈷浸出率高(Ni≥95.5%、Co≥95%)。

移動式采礦與持續(xù)創(chuàng)新

——移動式采礦實現(xiàn)采洗結(jié)合

在取得水采與聯(lián)合作業(yè)的成功后,項目團隊并未止步。在對現(xiàn)有工藝仍存在靈活性不足、礦漿顆粒雜質(zhì)多等缺點進行分析后,提出“移動式采礦”的下一代解決方案,將傳統(tǒng)洗礦系統(tǒng)用的圓筒洗礦機、槽式擦洗機、皮帶等設(shè)備再次應(yīng)用到移動采礦設(shè)備上,實現(xiàn)“采洗結(jié)合”,以克服地形限制并提升礦漿質(zhì)量。目前該理念已基本成熟,正與國內(nèi)廠家聯(lián)合設(shè)計,有望進一步改變世界采礦業(yè)的格局。

——創(chuàng)新工藝激發(fā)強大動能

中冶瑞木鎳鈷礦項目在巴布亞新幾內(nèi)亞復(fù)雜環(huán)境下的成功運營,是以持續(xù)科技創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級的典范。項目通過持續(xù)的工藝創(chuàng)新,取得了顯著的經(jīng)濟、技術(shù)和社會效益。

經(jīng)濟效益顯著,利潤貢獻突出

自2017年達產(chǎn)后,項目利潤持續(xù)多年在中國五礦子企業(yè)中名列前茅,多年來保持較好利潤水平,真正起到了“壓艙石、穩(wěn)定器、動力源”的作用。

技術(shù)引領(lǐng)行業(yè),提供中國方案

項目形成了一套具有自主知識產(chǎn)權(quán)的低品位紅土鎳鈷礦資源高效開發(fā)綜合利用技術(shù)。其成功實踐,打破了全球紅土礦項目普遍“投產(chǎn)不達產(chǎn)”的魔咒,與同期由國外知名公司設(shè)計的馬達加斯加、新喀里多尼亞等項目長期產(chǎn)能不足形成鮮明對比,為世界提供了可復(fù)制的中國技術(shù)、中國設(shè)備和中國解決方案。

保障資源安全,支撐國家戰(zhàn)略

鎳鈷是新能源、航空航天等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料。中冶瑞木鎳鈷礦項目的成功運營,保障了國家鎳鈷資源供應(yīng)鏈的安全,并通過與中國新能源企業(yè)合作生產(chǎn)三元前驅(qū)體,實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),為國家產(chǎn)業(yè)升級作出了貢獻。

踐行綠色理念,實現(xiàn)和諧發(fā)展

項目注重環(huán)保與資源循環(huán)。借鑒都江堰水利原理,通過回水系統(tǒng)改造,實現(xiàn)了廢水零排放,修復(fù)了當?shù)睾恿魃鷳B(tài)。在工藝上,采用高壓酸浸等濕法冶煉技術(shù),與同規(guī)?;鸱üに囅啾?,每年可節(jié)能超50萬噸標煤,減排二氧化碳155萬噸。

培養(yǎng)創(chuàng)新文化,積累核心人才

面對從“零技術(shù)、零設(shè)備、零經(jīng)驗”起步的困境,項目通過不斷攻堅,營造了濃厚的創(chuàng)新氛圍,激發(fā)了員工的創(chuàng)新活力,在工藝、工具、設(shè)備維修等方面涌現(xiàn)大量成果,為企業(yè)的長遠發(fā)展儲備了關(guān)鍵技術(shù)和人才。

作者 宋樹濤瑞木鎳鈷管理(中冶)有限公司辦公室副主任

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