文章來源:《智能礦山》2025年第8期“革新·改造:優(yōu)秀 QC 成果”欄目
第一作者:朱鵬,高級工程師,現(xiàn)任上海大屯能源股份有限公司徐莊煤礦皮帶管理科副科長,主要從事煤礦機電運輸?shù)南嚓P(guān)研究工作。E-mail:15152077875@163.com
作者單位:上海大屯能源股份有限公司徐莊煤礦
引用格式:朱鵬,孫偉.降低Ⅱ3斜巷帶式輸送機故障次數(shù)的有效措施[J].智能礦山,2025,6(8):46-50.
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井工煤礦主運系統(tǒng)由帶式輸送機、煤倉、給煤機、集控及相應(yīng)配套設(shè)施組成,系統(tǒng)復(fù)雜、運輸路線較長、設(shè)備繁多,煤流系統(tǒng)運輸連續(xù)性、流暢性是確保礦井安全生產(chǎn)的重要保障,提高帶式輸送機開機率是原煤產(chǎn)量的重要條件。
確定攻關(guān)課題與問題定位
上海大屯能源股份有限公司徐莊煤礦(簡稱徐莊煤礦)主運系統(tǒng)由8條主運帶式輸送機、7個煤倉和給煤機、若干轉(zhuǎn)載點及集控電氣設(shè)備組成,分析徐莊煤礦的主運系統(tǒng)故障發(fā)現(xiàn)帶式輸送機故障占比為91.8%;因帶式輸送機造成的故障中Ⅱ3下運帶式輸送機出現(xiàn)故障占比為88.9%;徐莊煤礦2023年1~3月份主運系統(tǒng)故障次數(shù)原因分析如圖1所示,故障位置分析見表1。
圖1 主運系統(tǒng)故障原因分析
表1 故障位置分析
Ⅱ3下運帶式輸送機故障次數(shù)共40次,平均每月13.3次,Ⅱ3下運帶式輸送機故障多,影響原煤產(chǎn)量,為迫在眉睫需要解決的問題,因此 QC 小組確定的攻關(guān)課題為降低Ⅱ3下運帶式輸送機故障次數(shù)。為設(shè)定具體改進(jìn)目標(biāo),以相似運行環(huán)境的Ⅱ6下運帶式輸送機為對標(biāo)對象統(tǒng)計故障次數(shù),統(tǒng)計結(jié)果見表2,Ⅱ6下運帶式輸送機故障次數(shù)平均為每月3.33次,因此設(shè)定Ⅱ3下運帶式輸送機每月故障次數(shù)目標(biāo)下降4次。
表2 Ⅱ6下運帶式輸送機故障統(tǒng)計
QC小組分層整理1~3月份Ⅱ3下運帶式輸送機出現(xiàn)的故障按類型見表3和餅狀圖如圖2所示,分析發(fā)現(xiàn)帶式輸送機飛車是Ⅱ3下運帶式輸送機主要故障占比為75%。
表3 Ⅱ3下運帶式輸送機故障類型
圖2 Ⅱ3下運帶式輸送機故障類別餅圖
帶式輸送機飛車原因分析
QC小組分析并梳理出8條造成帶式輸送機飛車的原因,制定了主要原因確認(rèn)清單,排除非要因,精準(zhǔn)確認(rèn)主要原因。按人、機、料、法、環(huán)分類末端原因,分析并確認(rèn)末端原因清單見表4。
表4 末端原因清單
2.1 滾筒包膠厚度小
現(xiàn)場實地檢查帶式輸送機滾筒表面情況,發(fā)現(xiàn)滾筒表面包膠完好,檢查滾筒包膠符合標(biāo)準(zhǔn),并通過了第三方性能檢測,滾筒包膠檢驗報告如圖3所示。調(diào)查統(tǒng)計2020—2022年度Ⅱ3、Ⅱ6下運帶式輸送機不同滾筒包膠厚度帶式輸送機飛車次數(shù)見表5。
圖3 滾筒包膠檢驗報告
表5 不同滾筒包膠厚度情況下飛車次數(shù)
通過調(diào)查分析表明Ⅱ3下運(包膠厚度10 mm)帶式輸送機飛車次數(shù)約為1次/年,Ⅱ6下運(包膠厚度15 mm)帶式輸送機飛車次數(shù)約為0.8次/年。帶式輸送機滾筒包膠厚度、帶式輸送機飛車次數(shù)沒有變化。
2.2 托輥數(shù)量少
托輥數(shù)量少造成摩擦力不足,Ⅱ3下運帶式輸送機上托輥間距為1.5 m/架。傾角大于16°的帶式輸送機通過縮小托輥間距增大摩擦力?,F(xiàn)場試驗分別選擇了每架間隔1.8 m、1.5 m(現(xiàn)狀)、1.2 m、0.9 m、0.6 m進(jìn)行帶式輸送機預(yù)裝托輥試驗,查看帶式輸送機飛車次數(shù),并制作柱狀圖如圖4所示。
圖4 托輥數(shù)量與飛車次數(shù)關(guān)系柱狀圖
增加托輥數(shù)量(>1.5 m/架)的情況下,帶式輸送機飛車次數(shù)明顯減少,甚至消除了飛車故障。因此,托輥間數(shù)量少對帶式輸送機飛車次數(shù)影響大,判定為主要原因。
2.3 重錘數(shù)量少
Ⅱ3斜巷下運帶式輸送機張緊方式為重錘張緊,經(jīng)計算>48 201 N滿足帶式輸送機運行,保障帶式輸送機張緊力足夠不造成飛車,重錘數(shù)量需>24個,下滑分力才能滿足帶式輸送機張緊力。通過現(xiàn)場校驗重錘數(shù)量為30個,重錘數(shù)量少對帶式輸送機飛車的影響不顯著,判斷為非要因。
2.4 巷道濕度大
巷道濕度較大造成輸送帶、滾筒表面存在微小水珠,造成摩擦因數(shù)減小,輸送帶與滾筒出現(xiàn)打滑,導(dǎo)致飛車故障發(fā)生。經(jīng)查巷道濕度<60%時帶式輸送機運行為安全狀態(tài),濕度>75%存在運行風(fēng)險。經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計Ⅱ3輸送帶巷濕度常年為50%~60%,巷道相對濕度柱狀圖如圖5所示,不會造成帶式輸送機打滑導(dǎo)致帶式輸送機飛車的現(xiàn)象,判斷為非要因。
圖5 巷道相對濕度柱狀圖
2.5 原煤水分大
分別對含水率5%、8%、10%、12%的原煤放在帶式輸送機上進(jìn)行試驗,查看載面留水、輸送帶與滾筒摩擦、帶式輸送機飛車等故障情況,得出當(dāng)原煤含水率<5%,帶式輸送機飛車次數(shù)為0,當(dāng)原煤含水率>5%,隨原煤濕度增加,帶式輸送機飛車次數(shù)明顯增加。試驗表明原煤含水率對帶式輸送機的正常運行造成影響。統(tǒng)計2022年原煤含水量均<5%見表6,未出現(xiàn)因原煤含水率高導(dǎo)致帶式輸送機飛車的情況。
表6 2022年1-12月原煤含水量統(tǒng)計
2.6 輸送帶使用時間長
Ⅱ3帶式輸送機所使用輸送帶每年更換1次,2023年1—3月份的日常維護記錄未出現(xiàn)輸送帶磨損嚴(yán)重需要維修的現(xiàn)象,維修次數(shù)為0。目前在用輸送帶使用時間為2個月,QC小組成員現(xiàn)場進(jìn)行多點測量輸送帶厚度、寬度的磨損情況,未達(dá)到磨損極限,因此判定為非要因。
2.7 給煤機給煤量大
礦用給煤機型號為K4往復(fù)式給煤機,啟動后,經(jīng)彈性聯(lián)軸器、減速器、曲柄連桿機構(gòu)拖動底板作直線往復(fù)運行的給煤方式。給煤量通過調(diào)節(jié)曲柄幅度將給煤量調(diào)節(jié)至最小,電子秤實時檢測顯示給煤機給煤量數(shù)據(jù)見表7。
表7 給煤機給煤量統(tǒng)計
統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明給煤機給煤量現(xiàn)狀,監(jiān)測期間最小給煤量為351 T/h,最大給煤量為361 T/h,平均給煤量為356 T/h。為確定給煤量與飛車故障間的關(guān)系,現(xiàn)場手動操作給煤機給煤,控制給煤量數(shù)據(jù)見表8,QC小組繪制了給煤機給煤量與帶式輸送機飛車次數(shù)柱狀圖如圖6所示,帶式輸送機正常運行情況下,隨著提高給煤量,帶式輸送機飛車次數(shù)顯著增多,降低給煤量,帶式輸送機飛車次數(shù)明顯降低,因此,給煤機給煤量增大直接影響帶式輸送機飛車次數(shù),判定為要因。
表8 手動給煤給煤量數(shù)據(jù)統(tǒng)計
圖6 給煤量與飛車故障關(guān)系柱狀圖
2.8 帶式輸送機檢修部位缺項
QC小組跟蹤記錄早班檢修人員的工作內(nèi)容,檢修人員嚴(yán)格按照帶式輸送機檢修工日檢內(nèi)容進(jìn)行檢修。檢修項符合《帶式輸送機檢修常規(guī)安全技術(shù)措施通用范本》(編號:AN-QP-HT)內(nèi)容,且Ⅱ3帶式輸送機檢修人員通過調(diào)整休班時間,確保每天最少2人進(jìn)行檢修,不存在缺項問題。
降低帶式輸送機飛車故障措施
QC小組針對帶式輸送機飛車故障主要原因制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,通過設(shè)計安裝增加上托輥架、給煤機出口加裝擋板2種有效措施,降低Ⅱ3斜巷帶式輸送機故障次數(shù)的主要原因,降低帶式輸送機飛車故障次數(shù),從而降低帶式輸送機故障次數(shù)。
3.1 設(shè)計安裝增加上托輥架
通過加工改造增加帶式輸送機上托架密度,將原來1.5 m間距上托架改為0.6 m,托輥數(shù)量增加至2.5倍,確保托輥對輸送帶摩擦力足夠,降低帶式輸送機飛車次數(shù)。
3.2 在給煤機給煤口加裝閘板
在給煤機出口上側(cè)安裝擋板,限制給煤機給煤量,調(diào)節(jié)擋板寬度,將給煤量控制為320 T/h,物料下滑力小于輸送帶與滾筒摩擦力,帶式輸送機飛車次數(shù)明顯降低。
效果驗證及鞏固措施
II3下運帶式輸送機增加了托輥數(shù)量,增大輸送帶與托輥的摩擦力,在給煤機出口處加裝閘板,減少了每小時給煤量,效果檢查期內(nèi)帶式輸送機故障次數(shù)為8次,平均2.7次/月,低于目標(biāo)值4次/月,效果檢查期II3下運帶式輸送機故障次數(shù)統(tǒng)計見表9。
表9 效果檢查期II3下運帶式輸送機故障次數(shù)
QC小組總結(jié)整理課題資料,召開專題會議。為鞏固項目成果,將QC小組活動中的有效措施進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,編制《II3帶式輸送機防飛車管理方案》,并納入日常維護工作手冊中;整理了《給煤機給煤口加裝閘板圖紙》《加裝上托輥架圖紙》,報送礦生產(chǎn)技術(shù)科備案,確保在后續(xù)工作中繼續(xù)推廣應(yīng)用。
結(jié) 語
QC小組為解決徐莊煤礦Ⅱ3斜巷下運帶式輸送機故障頻發(fā)的問題,確認(rèn)帶式輸送機飛車故障、托輥間距大、給煤機給煤量大為關(guān)鍵要因。通過增加托輥數(shù)量、給煤機出口加裝閘板及限制流量的措施,Ⅱ3帶式輸送機月均故障次數(shù)由13.3次降至2.7次,優(yōu)于目標(biāo)值,保障了主運系統(tǒng)穩(wěn)定性。本案例為類似工況下帶式輸送機故障治理提供了可借鑒的解決方案。下一步QC小組成員針對井下帶式輸送機鋼絲繩硫化接頭問題開展新的攻關(guān)工作,繼續(xù)運用PDCA循環(huán)的思路解決實際問題。
編輯丨李莎
審核丨趙瑞
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《智能礦山》
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