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“雙煤”共舞 洗選生金

山西焦煤集團汾西礦業(yè)公司雙柳礦同時開采上組煤、下組煤。上組煤包含3號煤、4號煤,屬中灰、特低硫、低磷的肥煤;下組煤主要包括8號煤,為低灰、中高硫、低磷的焦煤。當(dāng)分選灰分11%的產(chǎn)品時,兩組煤密度相差0.128克/立方厘米。

為破解“一礦雙煤種、生產(chǎn)不同步”的行業(yè)性難題,雙柳礦強化機制創(chuàng)新、技術(shù)賦能、精準(zhǔn)管控,在差異化洗選方面實現(xiàn)系統(tǒng)性突破,構(gòu)建起安全、高效、低耗的現(xiàn)代化洗選體系。

智能升級,精準(zhǔn)切換省時提效

“過去切換煤種,得盯著儀表手動調(diào)參數(shù),2小時內(nèi)絕不能離崗,還得反復(fù)校準(zhǔn),稍不注意就會影響精煤質(zhì)量。”有著23年洗選經(jīng)驗的雙柳礦選煤廠廠長任智國說。

以往,考慮到上組煤、下組煤分選特性差異,雙柳礦曾嘗試“混洗混售”,但存在難選煤洗選不徹底、易選煤品質(zhì)被浪費的弊端,精煤產(chǎn)率始終低于行業(yè)平均水平5個百分點。

2024年初,雙柳礦聯(lián)合太原理工大學(xué),啟動“上下組顯著差異煤質(zhì)重介分選智能控制技術(shù)研究與應(yīng)用”項目,通過加裝高精度密度傳感器、升級智能控制系統(tǒng),打造“煤質(zhì)檢測—參數(shù)匹配—自動調(diào)控”閉環(huán)體系。

“現(xiàn)在切換煤種,系統(tǒng)會根據(jù)在線測灰儀傳輸?shù)臄?shù)據(jù)自動計算最優(yōu)參數(shù),30分鐘就能完成密度切換,精度控制在±0.005克/立方厘米以內(nèi),比人工操作穩(wěn)多了。”任智國說。

這一技術(shù)革新帶來的效益十分明顯。結(jié)合帶煤量計算,雙柳礦每月可增產(chǎn)精煤243噸,增加效益約43.74萬元;下組煤切換上組煤時,年節(jié)省介質(zhì)費用72.12萬元。兩項合計年增加效益597萬元。

動態(tài)調(diào)控,保障高效連續(xù)生產(chǎn)

“井下出煤量、煤種隨時在變化,地面洗選要是跟不上,就會出現(xiàn)頂倉風(fēng)險。一旦原煤倉滿,井下就得停產(chǎn)?!彪p柳礦調(diào)度指揮中心主任張曉赟道出了上下組煤并行生產(chǎn)的關(guān)鍵。

為此,雙柳礦對原煤運輸與倉儲流程進(jìn)行再造,將2號原煤倉、3號原煤倉設(shè)為應(yīng)急倉,利用井下智能煤質(zhì)檢測系統(tǒng),實時傳輸各工作面煤種、煤量數(shù)據(jù)。地面調(diào)度員根據(jù)數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)配入倉煤種,形成“井下生產(chǎn)—地面?zhèn)}儲—洗選加工”的高效協(xié)同鏈條。

2025年8月27日,下組煤8206綜采工作面揭露X12-8號無碳柱,出煤量從每小時500噸驟降至每小時330噸。接到數(shù)據(jù)反饋后,張曉赟立即啟動應(yīng)急預(yù)案:將上組煤工作面的原煤導(dǎo)入3號應(yīng)急倉,通知選煤廠將帶煤量由每小時650噸調(diào)整至每小時550噸。

為保障設(shè)備支撐能力,設(shè)備管理科創(chuàng)新檢修模式,將原本1次4小時的檢修拆分為2次2小時分段進(jìn)行,避開生產(chǎn)高峰。

據(jù)統(tǒng)計,2025年,通過應(yīng)急倉調(diào)控與檢修模式優(yōu)化,雙柳礦未發(fā)生一起因煤種切換導(dǎo)致的頂倉停產(chǎn)事故,設(shè)備運轉(zhuǎn)率從88%提升至92%以上。

精打細(xì)算,真金白銀看得見

“降成本不是簡單地省,而是要在效率提升上找空間。”雙柳礦黨委書記、礦長王林芝指出。

2025年,雙柳礦選煤廠從細(xì)節(jié)入手,治理多種頑疾:針對疊篩易堵、溜槽磨損快等“老大難”問題,自主研發(fā)防堵型疊篩網(wǎng),在篩網(wǎng)表面增加導(dǎo)流槽,將其使用壽命從1個月延長至3個月,每年節(jié)省更換費用18萬元;在原煤溜槽內(nèi)壁加裝耐磨陶瓷襯板,使磨損率降低60%,減少設(shè)備維修支出5.5萬元……

一系列舉措下,洗選成本持續(xù)下降。2025年,雙柳礦選煤廠累計減少支出268.17萬元,單位洗選成本降至每噸商品煤39.67元,較同期下降5.74元?!拔覀冞@種上下組煤并行生產(chǎn)的礦井,能把成本降到這個水平,在全集團都是少見的?!比沃菄f。

在洗選工藝細(xì)節(jié)上,雙柳礦同樣精雕細(xì)琢。

煤泥含量是影響懸浮液穩(wěn)定性的關(guān)鍵。雙柳礦選煤廠通過200余次試驗,將煤泥旋流器壓力穩(wěn)定在0.35兆帕左右,反分流閥門開度控制在15度左右,使煤泥含量始終保持在40%左右,精中煤回收率提升1.8%。2025年1月15日至12月31日,雙柳礦選煤廠入洗的153.66萬噸下組煤因此增效294.44萬元。

作為山西焦煤集團上下組煤并行開采的“試驗田”,雙柳礦始終認(rèn)為,“一礦雙煤種”既是挑戰(zhàn),又是機遇。過去一年,他們通過技術(shù)創(chuàng)新、流程再造、精細(xì)管理,把“痛點”變成“亮點”。

未來,雙柳礦將持續(xù)推進(jìn)煤種切換無人化操作,探索上下組煤配洗的最優(yōu)方案,力爭把精煤產(chǎn)率再提升1個百分點。

作者:李靜版面編輯:鄢麗娜

編輯

來源:中國煤炭報



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